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南通格萊特化工設(shè)備有限公司
氨氣空氣混合器廠家供應(yīng):靜態(tài)混合器,再生噴射器,脫硫噴射器,脫硝混合器
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基于氨空混和技術(shù)的SCR脫硝系統(tǒng)氨耗量控制
發(fā)布時(shí)間: 2022/8/4
  為保證NOx排放值滿足超低排放要求,許多燃煤機(jī)組選擇性催化還原SCR脫硝系統(tǒng)存在還原劑加入過量的現(xiàn)象,這不僅會(huì)造成氨逃逸量超標(biāo)增加運(yùn)行成本,還影響到空氣預(yù)熱器、除塵器等后續(xù)設(shè)備的正常運(yùn)行。為此,本文從氨空混合的角度出發(fā),借助計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)軟件數(shù)值模擬,探究加裝氨空混合器、優(yōu)化母管聯(lián)箱尺寸及采用流場(chǎng)分區(qū)混合對(duì)機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)氨耗量影響。在某300MW機(jī)組采用上述技術(shù)進(jìn)行改造后,機(jī)組氨耗量
  為保證NOx排放值滿足超低排放要求,許多燃煤機(jī)組選擇性催化還原SCR脫硝系統(tǒng)存在還原劑加入過量的現(xiàn)象,這不僅會(huì)造成氨逃逸量超標(biāo)增加運(yùn)行成本,還影響到空氣預(yù)熱器、除塵器等后續(xù)設(shè)備的正常運(yùn)行。
  為此,本文從氨空混合的角度出發(fā),借助計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)軟件數(shù)值模擬,探究加裝氨空混合器、優(yōu)化母管聯(lián)箱尺寸及采用流場(chǎng)分區(qū)混合對(duì)機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)氨耗量影響。在某300MW機(jī)組采用上述技術(shù)進(jìn)行改造后,機(jī)組氨耗量降低約37.8%,每年節(jié)省液氨采購(gòu)成本68.79萬元,經(jīng)濟(jì)效果顯著。
  選擇性催化還原SCR技術(shù)被廣泛應(yīng)用于燃煤機(jī)組煙氣脫硝處理,其原理是在催化劑的作用下,NOx與還原劑發(fā)生氧化還原反應(yīng),生成氮?dú)夂退_(dá)到脫除NOx的作用。
  過量噴入還原劑會(huì)增加NOx氨逃逸量,這一方面會(huì)增大設(shè)備安全隱患,造成空氣預(yù)熱器(空預(yù)器)堵塞,除塵器糊袋掛灰等問題;另一方面會(huì)增加運(yùn)行成本,如引風(fēng)機(jī)電流增大、液氨采購(gòu)費(fèi)用增加等。實(shí)際生產(chǎn)中部分電廠的入爐煤質(zhì)較差,含硫量過高,空預(yù)器堵塞已成為普遍現(xiàn)象和亟待解決的難題。所以優(yōu)化還原劑噴入過程,在保證排放標(biāo)準(zhǔn)的前提下盡可能減少還原劑噴入量,具有巨大的經(jīng)濟(jì)意義和應(yīng)用前景。以往對(duì)于優(yōu)化噴氨量的研究大多從自動(dòng)控制方面入手。本文結(jié)合實(shí)際問題,從噴氨混合系統(tǒng)和流場(chǎng)優(yōu)化兩方面對(duì)噴氨量進(jìn)行優(yōu)化。
  1、理論氨耗量計(jì)算
  理論氨耗量是根據(jù)脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)邊界條件所計(jì)算出來的氨耗量,也是本文氨耗量?jī)?yōu)化的最終理想目標(biāo)。本文以液氨為還原劑,液氨蒸發(fā)成氣態(tài)后經(jīng)供氨管道注入稀釋風(fēng)管,同稀釋風(fēng)混合后送至母管聯(lián)箱,再經(jīng)噴氨支管由噴嘴進(jìn)入煙道。
  根據(jù)反應(yīng)式(1),NOx和NH3的理論當(dāng)量比(氨氮摩爾比)為1,因此可以根據(jù)理論煙氣量和進(jìn)、出口的NOx質(zhì)量濃度計(jì)算出理論液氨耗量:
  
  但受反應(yīng)速率、煙氣混合等因素影響,實(shí)際運(yùn)行中氨氮摩爾比會(huì)比理論值1要稍高:
  
  式中R為實(shí)際氨氮摩爾比,通常取1.05。
  2、加裝氨空混合器對(duì)氨耗量的影響
  考慮到安全性,要求純氨氣進(jìn)入稀釋風(fēng)管道后稀釋到5%體積分?jǐn)?shù)以下。此外為了保證各支管的噴氨調(diào)節(jié)性能一致,希望各支管氨量盡可能一致。部分機(jī)組的設(shè)計(jì)是將氨管道直接插入到稀釋風(fēng)管道內(nèi),且稀釋風(fēng)管道內(nèi)無氨空混合器。
  實(shí)際上僅憑管內(nèi)氣流自身混合及組分?jǐn)U散無法實(shí)現(xiàn)氨與空氣的均勻混合,需借助混合設(shè)備。對(duì)此,本文通過數(shù)值模擬的方法,比較安裝西安熱工研究院有限公司生產(chǎn)的氨空混合器前后稀釋風(fēng)管道內(nèi)氨組分的分布特性。該CFD模型計(jì)算范圍為自注入口上游1m到氨空混合器下游9m間的管道。
  為分析氨的分布情況,管道每間隔0.5m設(shè)置1處監(jiān)測(cè)面,共計(jì)18處。CFD模型計(jì)算采用壓力基求解器、Standard k-ε雙方程、壓力-速度耦合、SIMPLE算法、質(zhì)量入口邊界條件,選用組分運(yùn)輸模型來模擬NH3等組分的混合。該模型網(wǎng)格數(shù)為3.2萬,最大扭曲度小于0.85。計(jì)算結(jié)果與網(wǎng)格數(shù)分別為6.5萬和9.2萬的模型計(jì)算結(jié)果一致。
  模擬計(jì)算得到加裝氨空混合器及其混合距離對(duì)氨質(zhì)量濃度分布的影響如圖1所示。由圖1可知:加裝氨空混合器時(shí),隨著混合距離的增加,管道內(nèi)氨分布均勻性會(huì)逐漸提高;未加裝氨空混合器的管道在距注入口9m處氨質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差高達(dá)58.5%,而加裝了氨空混合器的管道在距注入口5m處氨質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差已降至4.0%。
  
  圖1配置氨空混合器及其混合距離對(duì)氨質(zhì)量濃度分布的影響
  
  圖2對(duì)比了有無加裝氨空混合器2種布置情況下距注入口5m處氨質(zhì)量濃度分布云圖。
  
  圖2距注入口5m處氨體積分?jǐn)?shù)分布云圖
  由圖2可見,加裝混合器后整個(gè)斷面內(nèi)氨質(zhì)量濃度分布均勻,而未加裝氨空混合器斷面內(nèi)氨質(zhì)量濃度主要集中在靠近注入口一側(cè)的區(qū)域,這就意味著遠(yuǎn)端側(cè)支管內(nèi)氨質(zhì)量濃度必然過低。
  如果噴氨格柵前NOx質(zhì)量濃度沿聯(lián)箱內(nèi)氨空混合氣流動(dòng)方向呈近端低遠(yuǎn)端高分布,則遠(yuǎn)端側(cè)噴氨支管內(nèi)氨質(zhì)量濃度過低,即便噴氨支管手動(dòng)閥門全開,也會(huì)導(dǎo)致該區(qū)域NOx脫除量有限。為了保證出口NOx質(zhì)量濃度達(dá)標(biāo),只能加大噴氨量。從節(jié)約氨耗量和實(shí)現(xiàn)氨質(zhì)量濃度分布均勻角度考慮,加裝氨空混合器非常必要。氨氣和空氣經(jīng)氨空混合器后進(jìn)入聯(lián)箱,再通過若干組并聯(lián)的噴氨格柵支管進(jìn)入SCR反應(yīng)器。
  3、聯(lián)箱直徑對(duì)噴氨支管流量的影響
  整個(gè)噴氨系統(tǒng)需考慮局部阻力系數(shù)和管道沿程阻力系數(shù)的影響,其中前者的影響大于后者。通常噴氨格柵外各支管的尺寸和布置形式一致,因此各支管的沿程阻力系數(shù)接近。氨空混合氣體從聯(lián)箱進(jìn)入各支管屬于大流通域突變到小流通域,局部阻力系數(shù)與支管截面面積和聯(lián)箱截面面積的比值成正比。
  以300MW機(jī)組為例,建立了從母管聯(lián)箱到噴嘴之間的CFD模型。每個(gè)聯(lián)箱上引出10只噴氨支管,每只支管中部設(shè)置1個(gè)流量監(jiān)測(cè)面。模型網(wǎng)格數(shù)分別為11萬、14萬和17萬時(shí)計(jì)算結(jié)果一致,通過網(wǎng)格無關(guān)性驗(yàn)證。模擬計(jì)算得到3種不同直徑的聯(lián)箱對(duì)噴氨格柵支管流速的影響,結(jié)果如圖3所示。其中,A聯(lián)箱直徑為406mm,B聯(lián)箱直徑為273mm,C聯(lián)箱直徑為219mm。
  
  圖3聯(lián)箱尺寸對(duì)噴氨格柵支管流量的影響
  由圖3可知,聯(lián)箱的直徑越大,氨空混合系統(tǒng)的全壓差越小,各個(gè)支管出口的流速和壓力分布越均勻,噴氨格柵適應(yīng)不同負(fù)荷不同NOx分布的能力也就越強(qiáng)。如果聯(lián)箱直徑偏小,會(huì)造成近端支管氨流量偏低,若該支管對(duì)應(yīng)煙道內(nèi)該區(qū)域NOx質(zhì)量濃度過高,且調(diào)小其余噴氨支管蝶閥開度后氨流量仍無法滿足,則只能增大總噴氨量。但聯(lián)箱直徑也不宜過大,否則經(jīng)濟(jì)性會(huì)降低,因此需綜合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布置空間選擇合適的聯(lián)箱直徑。
  4、流場(chǎng)分區(qū)混合對(duì)氨耗量的影響
  超低排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后,許多燃煤機(jī)組存在氨逃逸過量、空預(yù)器堵塞、除塵布袋糊袋等現(xiàn)象,究其原因是SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx分布偏差過大,脫硝系統(tǒng)流場(chǎng)設(shè)計(jì)的均勻性差,噴氨系統(tǒng)不具備適應(yīng)多負(fù)荷變工況能力所致。常規(guī)SCR脫硝系統(tǒng)配套噴氨格柵需每年至少進(jìn)行1次手動(dòng)噴氨調(diào)整,但是僅能適用于1種工況,當(dāng)工況變化后各支管的噴氨量與實(shí)際入口NOx質(zhì)量濃度無法匹配,造成噴氨過量或者噴氨量不足。對(duì)此,可采用流場(chǎng)分區(qū)混合技術(shù)來控制噴氨量?jī)?yōu)化混合過程,最大化降低氨逃逸量,提高SCR脫硝系統(tǒng)的脫硝效率。
  4.1分區(qū)混合技術(shù)原理
  首先在入口煙道內(nèi)加裝大范圍混合器,降低入口NOx質(zhì)量濃度分布偏差;然后根據(jù)煙道尺寸截面,將噴氨格柵及其后續(xù)煙道分成2~4個(gè)區(qū),每個(gè)分區(qū)內(nèi)加裝分區(qū)混合器對(duì)煙氣進(jìn)行強(qiáng)烈混合。相鄰分區(qū)的混合器旋向按反向設(shè)置,這樣可以實(shí)現(xiàn)分區(qū)內(nèi)煙氣獨(dú)立旋轉(zhuǎn)而分區(qū)間無煙氣互串。分區(qū)混合器作用下煙氣旋轉(zhuǎn)流線如圖4所示。由圖4可見,進(jìn)入脫硝催化劑前,盡管各煙氣分區(qū)之間NOx質(zhì)量濃度存在偏差,但是每個(gè)分區(qū)內(nèi)NOx質(zhì)量濃度分布均勻。
  
  圖4分區(qū)混合器作用下煙氣旋轉(zhuǎn)流線示意
  此外,還應(yīng)在催化劑后各煙氣分區(qū)出口加裝巡測(cè)煙氣連續(xù)排放檢測(cè)系統(tǒng)(CEMS),根據(jù)分區(qū)出口的NOx質(zhì)量濃度調(diào)整各分區(qū)的噴氨量,以實(shí)現(xiàn)各分區(qū)內(nèi)氨氮摩爾比均勻且接近理論值,NOx在高效脫除的同時(shí)所用氨量最低。
  4.2分區(qū)混合技術(shù)應(yīng)用案例
  以某300MW機(jī)組超低排放改造為例。改造后該機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)存在催化劑磨損嚴(yán)重、煙氣流速分布不均、氨耗量大、空預(yù)器堵塞等問題。摸底試驗(yàn)顯示,滿負(fù)荷下SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx質(zhì)量濃度平均值為405mg/m3,最大偏差達(dá)140mg/m3。
  為便于比較分區(qū)混合優(yōu)化前后NOx質(zhì)量濃度分布情況,引入考核指標(biāo)S,即首層催化劑入口NOx濃度(體積分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度,下同)與氨濃度的差值。該值定義為SCR脫硝系統(tǒng)理論出口NOx排放質(zhì)量濃度,可以直接反應(yīng)NOx脫除的完善程度及還原劑是否過量。為滿足深度減排標(biāo)準(zhǔn),要求出口NOx質(zhì)量濃度不超過30mg/m3。如S折算值(NOx排放質(zhì)量濃度)遠(yuǎn)大于30mg/m3,則表明氨量不足,NOx脫除不完善;如S小于0,則表明氨噴入過量。
  圖5為原始結(jié)構(gòu)滿負(fù)荷工況下首層催化劑前截面S分布云圖,表1為該截面S折算值。由圖5和表1可見,S折算平均值為30mg/m3時(shí),S脫硝最大值為113.3mg/m3,最小值為–120.0mg/m3,此時(shí)模擬的氨空混合氣體流量為0.79kg/s(氨體積分?jǐn)?shù)為5%,下同)。
  
  圖5原始結(jié)構(gòu)滿負(fù)荷首層催化劑入口S分布云圖
  
  表1原始結(jié)構(gòu)滿負(fù)荷下首層催化劑入口S折算值
  對(duì)該300MW機(jī)組脫硝系統(tǒng)進(jìn)行CFD數(shù)值建模及分區(qū)混合優(yōu)化設(shè)計(jì),模型范圍從省煤器出口到空預(yù)器入口間煙道。除噴氨格柵、混合器采用非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格外,其余區(qū)域均采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,并對(duì)關(guān)鍵部位加密處理。該模型網(wǎng)格數(shù)量為709萬。表2為分區(qū)優(yōu)化后滿負(fù)荷下首層催化劑入口S折算值,該工況下S分布云圖如圖6所示。結(jié)果顯示,S折算平均值為30mg/m3時(shí),S脫硝最大值為41.7mg/m3,最小值為–0.3mg/m3??梢姺謪^(qū)混合優(yōu)化后,NOx分布均勻性較原結(jié)構(gòu)提升效果顯著,另外氨空混合氣流量降為0.56kg/s,理論上分區(qū)混合優(yōu)化后可節(jié)約32.9%的液氨耗量。
  5、改造效果
  1)本文從加裝氨空混合器、優(yōu)化聯(lián)箱母管尺寸及分區(qū)混合優(yōu)化等氨空混合技術(shù)入手,通過提高噴氨均勻性,有效避免了局部NOx脫除效率過低,氨逃逸量增大的情況發(fā)生,從而降低機(jī)組的氨耗量。對(duì)某300MW機(jī)組進(jìn)行分區(qū)優(yōu)化改造后,在滿足深度減排標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)氨耗量較改造前明顯下降,單機(jī)平均氨耗量由66.75kg/h降至41.5kg/h,可節(jié)約37.8%,每年單臺(tái)機(jī)組可節(jié)約液氨209t,節(jié)約液氨采購(gòu)費(fèi)68.97萬元。
  2)加裝氨空混合器并保證一定混合距離,保證了氨與稀釋風(fēng)的均勻混合,避免因氨組分混合不均造成的還原劑過噴。
  3)優(yōu)化聯(lián)箱母管尺寸,可在兼顧經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)提高各噴氨支管流量的均勻性,避免因氨空混合氣流量不均造成的還原劑過噴。
  4)NOx采用分區(qū)混合優(yōu)化技術(shù),在各分內(nèi)實(shí)現(xiàn)氨氮摩爾比均勻分布且接近理論值,保證NOx在高效脫除的同時(shí)所用氨量最低,避免因入口NOx分布偏差過大造成的還原劑過噴。